大庆油田:创新解堵技术让长关井再“重生”
摘要:由于停井时间过长,井筒内结蜡严重等多重原因,导致在恢复开井时常常遇到洗井不通、杆管拔不动等难题,致使“再就业”之路异常艰难。
中国发展网讯 许红丽 记者袁小峰报道 日前,在大庆油田沉寂了2361天的北1-2-041井,在大庆油田采油一厂工艺研究所的创新技术助力下成功“重生”,再次投入生产,目前日产液达到55吨,日产油3.58吨。
随着开发形势的调整,历经64载开发的长垣老油田,需要让“沉睡”的长关井,再次焕发新生机。由于停井时间过长,井筒内结蜡严重等多重原因,导致在恢复开井时常常遇到洗井不通、杆管拔不动等难题,致使“再就业”之路异常艰难。
直面问题,才能解决问题。传统洗井方式既然不能有效解决问题,大修作业处理成本太高,怎么才能找到一条行之有效的办法,解决这个“卡脖子”难题,采油一厂工艺研究所从实际出发,研究出“放、提、冲、化、解”五步长关井解堵新方法,实现了由单一热水解堵向多方式多步骤复合解堵的转变。
“放”采取中医“泻”出体内淤堵的原理,用罐车放压的方法,放出井口套管与油管内结蜡、凝固原油,产生洗井循环通道,防止憋压洗井不通。
“提”运用扩容增量的思路,上提抽油杆带动活塞出泵筒,增大洗井通道,降低洗井压力。
“冲”采用“介入”疗法,在油管内下入小直径管循环冲洗、融化油管内外结蜡, 产生循环洗井通道。
“化”采取灌肠洗胃原理,同时从油套环形空间注入融蜡剂,加速死油死蜡从套管顺利返排。
“解”使用低频浪涌电解堵设备进行加热解堵,通电后加热形成热场,热范围有效延伸至地下500米左右,热效能得到更好释放,将采出液温度提高至析蜡温度以上,降低原油粘度。
这套“组合拳”的应用,不仅有效提升了解堵成功率,还让长关井免去了大修作业的“痛苦”,实现了轻松再“就业”。例如,D21-S27井在停井7617天后,通过使用“提”的方法,再起出34根抽油杆后,洗井压力显著降低,顺利恢复了生产。
据统计,2024年,大庆油田采油一厂工艺研究所已在现场试验应用这套新方法11口井,其中10口井成功恢复生产,开井成功率高达91%。这一成果不仅为油田节省了约328万元的大修费用,还日恢复产油11.93吨,累计恢复产油达到1577吨。
这一创新技术的成功应用,不仅为老油田的持续发展注入了新的活力,也为同类油田的解堵工作提供了有益的借鉴和参考。未来,大庆油田采油一厂将继续优化和完善这项技术,进一步缩短施工周期,压缩成本,并逐步推广应用,为油田的可持续发展做出更大的贡献。
责任编辑:宋璟